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浙江七彩凤染织采用集成膜技术处理印染废水实现回用
《嘉兴日报》记者 徐佳伟 / 时间:2010-12-01 16:27:03
  据嘉兴在线新闻网2010年12月1日讯 浙江七彩凤染织有限公司最近正加紧建设节水示范工程,向染织废水深度处理和中水回用发起冲刺。公司该项目负责人陶勇强告诉记者,项目工程目前正处于一年建设期的关键阶段,建成后每年可以节省生产用水420万吨,减少COD排放达4060.98吨,成为车间生产线上的一部“绿色发动机”。
  在高产、高效背后,平湖印染产业正进行着一场节能降耗的技术革命,开始向水中要效益。“从节水的技术层面看,这种方法对于印染企业具有很高的推广价值,一旦测试成功将大大提升企业效益。”陶勇强介绍,七彩凤的做法主要是利用冷却水实施膜法除菌,再通过水幕除尘实施预处理后膜技术法除杂,最后的印染废水采用集成膜技术,回收染料后进行深度处理回用,从而实现了染织废水的深度处理和中水回用。
  通过优化和改进工艺,企业找到了节水的捷径,而在独山港区的浙江新成染纱有限公司,同样开始了一场节水升级战。“我们在厂区外建造了水解酸化池、生物接触氧化池、生物滤池和沙滤系统,还采用了活性炭吸附,装上了离子交换器和精密过滤器。”公司副总经理胡林法介绍说,企业花费了近500万元购置了24台套处理设备,每天可以处理染色废水3000立方米,在深度处理与回用工程的基础上,还对染纱废水的关键技术进行了研究,最终形成了低成本的染纱废水深度处理和回用成套技术。目前,这一技术已经申请了自主知识产权。
  掌握一项节水技术能成为企业效益的新增长极,新成达集团一份月度用水记录表见证了效益的产出。集团副总经理李建华告诉记者,自从启动节水改造工程后,公司今年的用水量从1月份的3300吨,下降到了现在的每月800吨左右,按照每吨水2.7元计算,一个厂区每月可以节省6750元,两个厂区每月就可节约13500元,365天就可以净赚16万元左右,而这一成果却只是来自于一条500米长的引水管道,通过从黄姑塘取水,企业一年节省的花费就可以收回12万元的投资成本。